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低价高铝褐铁矿的利用
低价高铝褐铁矿的利用
在全球金融危机的背景下,高价长协矿成本居高不下对国内各钢铁企业形成很大的威胁。摆脱对优质矿的过度依赖,设法利用低价矿,降低炼铁成本,是应对危机的重要举措。济南钢铁公司努力探索利用低价高铝褐铁矿的路子,取得了可喜的成果。他们通过在烧结和高炉生产中采取一系列技术措施,在烧结和高炉生产保持稳定,高炉燃耗未见升高的条件下,实现了炼铁成本的大幅降低。
高铝褐铁矿(w(Al2O3>3%,主要来自印度、印尼等国家,品种多,批量小,成分波动大,价格便宜;用户少,以前主要供应一些小型钢铁企业使用。
高铝褐铁矿使用时存在的主要问题有:(1)烧结矿强度降低。使用高铝褐铁矿后,烧结矿强度出现明显降低,烧结矿转鼓指数由75.5%降低到74%左右,120m2烧结矿转鼓指数由79.5%降低到77%以下。烧结矿强度降低的主要原因有3个:一是高铝褐铁矿都是高烧损褐铁矿,烧损都在7%以上,高的达到11.5%。大量使用后烧结矿外观表现为疏松多孔,对强度影响较大。二是高铝褐铁矿粒度普遍较粗,烧结透气性过强,蓄热能力差,不利于液相生成。三是烧结矿铝硅比突破了0.1~0.3的最佳区间,最高达到0.6。(2)高炉炉渣流动性变差,放渣困难。w(Al2O3升高到18%以上后,高炉炉况塌料次数明显增加,高炉炉况顺行受到严重影响。
针对以上问题,济南钢铁公司采取了以下措施,取得了明显成效。
(1)适当提高烧结矿w(SiO2的比例。为了适当降低烧结矿铝硅比,利用增加52%品位印度高铝褐铁矿的配比将烧结矿的w(SiO2由5%提高到5.4%,改善了原料的烧结性能。
(2)实施厚料层烧结技术。利用高铝褐铁矿粒度粗、透气性好的特点,适当提高料层厚度,60m2和120m2烧结机料层厚度均提高了50mm,分别达到600mm和700mm以上,并对烧结料面进行压料,为高温焙烧过程中液相生成与再结晶创造条件,促使烧结矿强度改善。
(3)提高烧结矿w(FeO的比例。适当增加烧结矿w(FeO,可以保证烧结矿中生成足够的液相,有助于提高烧结矿强度,降低低温还原粉化率。根据所使用的原料条件,将烧结矿w(FeO控制标准由7.5%~8.5%提高到8%~9%。
(4)调整高炉操作热制度和造渣制度,保证渣铁性能。适当提高炉温保证充足的物理热,炉内操作控制铁水温度在1480℃以上,w(Si控制在0.45%~0.6%,保持炉渣具有良好的流动性条件,克服炉渣高w(Al2O3带来的不利影响。另外,调整辅料种类,推行使用蛇纹石,将炉渣w(MgO由9.5%左右提高到11%~12%,使炉渣w(MgO/w(Al2O3的比提高到0.6,改善炉渣流动性。
济钢的积极探索取得了很好的技术经济指标。与2008年相比,2009年1-5月份350m3高炉综合焦比降低7.6kg/t,吨铁返粉降低7.2kg。2009年1-5月份通过使用以高铝褐铁矿为主的经济料使吨铁成本下降80元以上。
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